為切實保障生產活動高效、穩定運行,制水分公司始終將提升生產效能作為核心任務,積極組織全體員工聚焦生產過程中的重點與難點問題,充分發揮主觀能動性,以技術創新為突破口,對各類生產設備進行技術升級改造。通過一系列有效舉措,分公司在提升設備運行效率方面取得了很好成效。
隨著供區用水需求的持續加大,制水分公司的供水量呈現逐年遞增態勢,各類生產設備長期處于高負荷運轉狀態。其中,脫泥系統作為水廠制水工藝的關鍵配套環節,承擔著污泥分離與泥水凈化的重要任務,其運行效率直接影響整體制水能力及水質達標的穩定性。為應對供水量增長帶來的生產壓力,保障制水工藝全流程穩定高效運行,分公司針對脫泥系統的核心環節——儲泥池,開展了針對性的技術升級改造。
(改造前)
改造前,技術人員對脫泥系統進行了全面細致的檢查與評估。經分析發現,原有攪拌器與當前污泥量不匹配,存在攪拌死角、淤泥分層導致底部濃度過高等問題,嚴重影響了后續脫水環節的工作效率,成為制約脫泥系統效能提升的關鍵阻礙。為解決這些問題,技術人員遵循“精準施策、控制成本”的原則,對其實施改造優化。
(改造后)
首先,技術人員對儲泥池的尺寸、形狀、深度及污泥分布情況進行了全面精準測量,掌握了污泥密度、粘度、顆粒大小等關鍵參數,為改造設計提供了詳實的基礎數據。在改造方案設計上,技術人員調整了攪拌器扇葉的傾斜角度,通過多次模擬實驗和現場調試,確定了最佳傾斜角度,使扇葉旋轉時能夠更有效地覆蓋攪拌區域,減少盲區。同時,適當增加了槳葉數量,增強了攪拌力度,使污泥混合更充分、流動更順暢,改善了淤泥濃度分布不均的狀況。在材料選擇上,技術人員充分考慮了設備的耐磨性和使用壽命,經過多方比對和嚴格篩選,選用了高強度、高硬度、耐磨性能優異的優質鋼材制作攪拌器扇葉。這種材料能在惡劣工作環境下長期使用而不易損壞,有效延長了設備使用壽命,降低了維護頻率和成本。
經過緊張施工和調試,升級改造工作順利完成。攪拌死角、淤泥分層后底部濃度過高等問題得到徹底解決。如今,儲泥池內污泥攪拌均勻,濃度分布合理,形成了良好的流動狀態。后續脫泥機的泥水分離成效得到顯著增強,污泥處理量相較于改造前大幅攀升,脫水效率實現顯著躍升,滿足因供水量增長而產生的生產需求。
這一系列積極轉變,不僅有效緩解了脫泥環節的運行壓力,更為水廠制水工藝的穩定運行筑牢了堅實根基。下一步,制水分公司將秉持擔當作為、廉潔實干的工作作風,持續深耕技術改造領域,全方位提升生產效率與供水質量,確保優質自來水持續、穩定地流入千家萬戶,為供水事業的長遠發展提供堅實有力的支撐!
信息來源:制水分公司 陳宇